Sarkaç tipi vinç sistemi için meta sezgisel algoritmalar ile LQR denetleyici tasarımı ve performans karşılaştırması
Citation
Kaya, F. (2022). Sarkaç tipi vinç sistemi için meta sezgisel algoritmalar ile LQR denetleyici tasarımı ve performans karşılaştırması. (Yüksek Lisans Tezi). İskenderun Teknik Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Hatay.Abstract
Tez çalışması ile sarkaç tipi tepe vinç sistemi için Doğrusal Kuadratik Düzenleyici (LQR)
denetleyicinin kontrol parametreleri için Genetik Algoritma (GA), Yapay Arı Kolonisi (ABC),
Titreşimli Parçacıklar Sistemi Algoritması (VPS), Büyük Patlama-Büyük Çöküş Algoritması
(BB-BC) ve Termal Değişim Optimizasyon (TEO) algoritmalarının tasarım ve performans
analizleri detaylı olarak sunulmaktadır. Optimizasyonun amacı vinç arabası istenilen konuma en
kısa sürede ulaşırken, sarkaç salınımlarını ortadan kaldıracak bir LQR denetleyici tasarlamaktır.
Bu amaca uygun olarak ve kontrol yanıtlarının parametrelerini göz önünde bulundurarak yeni
bir çoklu amaç fonksiyonu tasarlanmaktadır. Optimizasyon için kullanılan algoritmalar arasında
yer alan VPS, BB-BC ve TEO algoritmaları ilk kez sarkaç tipi tepe vinç sisteminin hareket
kontrolü için kullanılmış ve geleneksel GA ve ABC algoritmaları ile karşılaştırılmıştır. En
başarılı optimizasyon sonuçlarını elde etmek için, Genetik Algoritma, Yapay Arı Kolonisi,
Titreşimli Parçacıklar Sistemi Algoritması, Büyük Patlama-Büyük Çöküş Algoritması ve Termal
Değişim Optimizasyon algoritmalarının altı farklı popülasyon veya parçacık boyut değeri (10-
60) için 100 iterasyonda incelenmektedir. Ayrıca Yapay Arı kolonisi, Büyük Patlama-Büyük
Çöküş ve Termal Değişim Optimizasyon algoritmalarının başlangıç parametreleri iki bağımsız
değişken incelenerek elde edilmiştir. GA, ABC, VPS, BB-BC ve TEO algoritmalarının birbiri
ve optimize edilmemiş Doğrusal Kuadratik Düzenleyici ile karşılaştırılmaktadır. Benzetim
çalışmaları ile elde edilen en iyi konfigürasyonlar deneysel olarak doğrulanmaktadır. Tez
çalışması ile ulaşılan sonuçlar, kontrol yanıt parametreleri (yükselme zamanı, oturma zamanı
vb.) ve önemli istatiksel performans değerlendirme (Ortalama Mutlak Hata (MAE), Ortalama
Kare Hata (MSE), Kök Ortalama Kare Hata (RMSE) ve maksimum hata) kriterleri incelenerek
değerlendirilmiştir.
Optimizasyon sonuçlarına göre, sarkaç arabasının kararlı durum hatası ortadan kaldırılmış ve
oturma süresinde %52,46 iyileşme sağlanmıştır. Ayrıca sarkaç açısının oturma süresinde
%73,81'e varan iyileştirme sağlanmıştır. In the thesis, the design and performance analysis of Genetic algorithm (GA), Artificial Bee
Colony (ABC), Vibrating Particle System (VPS) and Big Bang-Big Crunch (BB-BC) and
Thermal Exchange Optimization (TEO) algorithms for the control parameters of the Linear
Quadratic Regulator (LQR) controller for the pendulum type gantry crane system are presented
in detail. The aim of the optimization is to design an LQR controller to follow the command of
the desired position as soon as possible and eliminate pendulum oscillations. To address this
problem and to provide a solution, is designed the novel multi-objective function considers the
significant parameters of the control responses. Vibrating Particle System, Big Bang-Big Crunch
and Thermal Exchange Optimization algorithms, which are among the algorithms used for
optimization, were used for the first time for the motion control of the single pendulum gantry
system and compared with the traditional of Genetic algorithm and Artificial Bee Colony
algorithms. To achieve the most successful optimization results, six distinct populations or
particle size values (10-60) of Genetic algorithm, Artificial Bee Colony, Vibrating Particle
System and Big Bang-Big Crunch and Thermal Exchange Optimization algorithms have been
examined for 100 iterations. In addition, the initial parameters of ABC, BB-BC, and VPS
algorithms were obtained by examining two independent variables. GA, ABC, VPS, BB-BC,
and TEO algorithms were compared with each other and with non-optimized LQR. The best
configurations obtained by simulation studies are verified experimentally. The results obtained
by the study were evaluated by examining the control response parameters (rise time, settling
time, overshoot, peak time, etc.) and important statistical performance evaluation criteria (Mean
Absolute Error, Mean Squared Error, Root Mean Square Error).
According to the pre-design results, the steady-state error of the pendulum cart was eliminated
and 52.46% improvement was achieved in settling time. In addition, an improvement of up to
73,81% was achieved in the settling time of the pendulum angle.